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[例1]液壓系統(tǒng)故障的故障排除,。
故障現(xiàn)象某數控沖床,換刀不能進行,,無報警,。
分析及處理過程:該數控沖床換刀利用液壓機構,不能換刀的可能原因有:
(1)PLC到電磁閥之間電氣線路故障,。
(2)液壓系統(tǒng)壓力異常,,電磁閩卡死或損壞。
(3)換刀機構卡死,。
為判斷液壓系統(tǒng)是否正常,,手動方式下執(zhí)行主軸換擋,不能完成,,再試其他液壓功能均不能完成,,故懷疑為液壓系統(tǒng)故障。查系統(tǒng)保壓1.5MPa正常,;執(zhí)行換刀,,查換刀壓力1.5MPa,執(zhí)行過程中壓力表無變化,懷疑電磁閥未動作,;用螺釘旋具錐換刀電磁閥,,鐵心伸縮順暢,無卡滯,。拔下電磁閥電源插頭,,測電磁闊線圈電阻,正常,。測電磁閱供電電壓,,發(fā)現(xiàn)只有15V且波動。再查電磁間電源整流電橋,,發(fā)現(xiàn)有一二極管斷開,;更換后,數控沖床恢復正常,。
[例2]彈性夾具無法張開的故障排除,。
故障現(xiàn)象:某配套GSK980M系統(tǒng)的數控磨床,在裝卸工件時,,發(fā)現(xiàn)夾具無法張開,。
分析及處理過程:本數控沖床采用的是液壓彈性夾具(液壓系統(tǒng)原理圖見圖5-11),都液壓缸壓力頂開夾具進行工件裝夾,。經檢查后發(fā)現(xiàn)夾具頂開的行程遠遠不夠,,因此調整夾具行程,調整后發(fā)現(xiàn)效果不佳,,工件仍很難裝央,。因此,進一步檢查電氣控制回路,,發(fā)現(xiàn)DC24V電磁閩線圈兩端電壓為22V(屬正常),。檢查液壓管路,發(fā)現(xiàn)管路正常,,手動控制液壓閥,,使其處于左位機能,工件裝夾正常,;拆開電磁閥,,發(fā)現(xiàn)間心處一固定螺釘松脫,導致電磁閩在得電過程中,,閱心不能準確到位,,引起部分用于頂開液壓缸的液壓油處于卸荷狀態(tài)。擰緊該螺釘,,重新調試夾具行程后故障排除,。
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