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數(shù)控沖床滾珠絲杠螺母副的故障

發(fā)布者:卓東機械  發(fā)布時間:2013/2/5 8:05:52

[例1]位置偏差過大的故障排除,。
故障現(xiàn)象:某數(shù)控沖床出現(xiàn)ALM42 1報警,即Y軸移動中的位置偏差量大予設(shè)定值而報警。
分析及處理過程:該數(shù)控沖床使用FANUC OM數(shù)控系統(tǒng),采用閉環(huán)控制,。
伺服電動機和滾珠絲杠通過聯(lián)軸器直接連接。根據(jù)該數(shù)控沖床控制原理及機床傳動連接方式,,初步判斷出現(xiàn)ALM42 1報警的原因是Y軸聯(lián)軸器不良,。
對Y軸傳動系統(tǒng)進行檢查,發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器中的脹緊套與絲杠連接松動,,緊定Y軸傳動系統(tǒng)中所有的緊定螺釘后,,故障消除。

[例2]故障現(xiàn)象:某數(shù)控沖床運行時,,工作臺X軸方向位移過程中產(chǎn)生明顯的機械抖動故障,,故障發(fā)生時系統(tǒng)不報警。
分析及處理過程:因故障發(fā)生時系統(tǒng)不報警,,但故障明顯,,故采用上述方法,通過交換法檢查,,確定故障部位應(yīng)在X軸伺服電動機與絲杠傳動鏈一側(cè),。為區(qū)別電動機故障,可拆卸電動機與滾珠絲杠之間的彈性聯(lián)軸器,,單獨通電檢查電動機,。檢查結(jié)果表明,電動機運轉(zhuǎn)時無振動現(xiàn)象,,顯然故障部位在機械傳動部分,。脫開彈性聯(lián)軸器,用扳手轉(zhuǎn)動
滾珠絲杠螺母副進行手感檢查,。通過手感檢查,,感覺到這種抖動故障的存在,且絲杠的全行程范圍均有這種異�,,F(xiàn)象,。拆下滾珠絲杠檢查,發(fā)現(xiàn)滾珠絲杠螺母在絲杠副上轉(zhuǎn)動不暢,,時有卡死現(xiàn)象,,故而引起機械轉(zhuǎn)動過程中的抖動現(xiàn)象。拆下滾珠絲杠螺母,,發(fā)現(xiàn)螺母內(nèi)的反相器處有臟物和小鐵屑,,因此鋼球流動暢,時有卡死現(xiàn)象,。經(jīng)過認真清洗和修理,,重新裝好,,故障排除。

[例3]故障現(xiàn)象:某數(shù)控沖床運行時,,工作臺Y軸方向位移過程中產(chǎn)生明顯的機械抖動故障,,故障發(fā)生時系統(tǒng)不報警。
分析及處理過程:因故障發(fā)生時系統(tǒng)不報瞥,,同時觀察CRT顯示出來的Y軸位移脈沖數(shù)字盤的速率均勻(通過觀察X軸與Z軸位移脈沖數(shù)字盤的變化速率比較后得出),,故可排除系統(tǒng)軟件參數(shù)與硬件控制電路的故障影響。由于故障發(fā)生在Y軸方向,,故可以采用交換法判斷故障部位,。通過交換伺服控制單元,故障沒有轉(zhuǎn)移,,故故障部位應(yīng)在Y軸伺服電動機與絲杠傳動鏈一側(cè),。為區(qū)別電動機故障,可拆卸電動機與滾珠絲杠之間的彈性聯(lián)軸器,,單獨通電檢查電動機,。檢查結(jié)果表明,電動機運轉(zhuǎn)時元振動現(xiàn)象,,顯然故障部位在機械傳動部分,。脫開彈性聯(lián)軸器,用扳手轉(zhuǎn)動滾珠絲杠進行手感檢查,。通過手感檢查,,感覺到這種抖動故障的存在,且絲杠的全行程范圍均有這種異�,,F(xiàn)象,。拆下滾珠絲杠檢查,發(fā)現(xiàn)滾珠絲杠軸承損壞,。換上新的同型號規(guī)格的軸承后,,故障排除。

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